章珍珍對自主研發(fā)的板卡進行測試 通訊員產(chǎn)啟斗 攝章珍珍對自主研發(fā)的板卡進行測試 通訊員產(chǎn)啟斗 攝

  記者張晟 通訊員曾斯 產(chǎn)啟斗

  在武漢地鐵1號線列車內(nèi),有兩塊板卡負責(zé)車輛到站后自動報站,但這一設(shè)備故障率較高,完全依靠進口,不僅單價高,到貨速度也很慢。這對1號線確保正常運行提出了極大的挑戰(zhàn)。從2014年開始,武漢地鐵運營公司女工程師章珍珍自己動手設(shè)計這一設(shè)備,目前已取得成功。設(shè)備單價因此降低九成,1號線也有望在這一領(lǐng)域擺脫受制于人的局面。

  坐了兩個多月列車

  找出“病根”

  2014年,章珍珍在工作中發(fā)現(xiàn),1號線的司機們總是反映列車到站后不能自動報站,必須手動按下報站按鈕。這一情況增大了司機的勞動強度,分散了注意力,不利于安全駕駛。

  在故障排查中,章珍珍發(fā)現(xiàn),列車停在車庫里,并不能檢測出故障;只有當列車投入正常運營時,故障才能顯示出來。

  “當時我就采用了最笨的辦法,每天上班跟著車跑,一列一列地坐。就這樣坐了兩個多月,排查了全部33列列車?!闭抡湔湔f,“排查結(jié)果讓我大吃一驚,竟然有超過2/3的列車不能正常報站?!?/p>

  “病根”到底在哪里?章珍珍仔細排查了所有設(shè)備,一塊板卡最終引起了她的注意。這塊板卡在車頭和車尾各有一塊,負責(zé)自動報站和點亮列車儀表盤,外形類似電腦主板,長約20厘米,寬不到10厘米。

  單價1萬元還要等8個月

  不如自己造

  找到了“病根”,但“治病”更讓章珍珍大吃一驚:這么小小一塊板卡的采購單價居然超過1萬元,而且每年還以20%的幅度漲價,188塊需要更換的板卡全部換完需要200余萬元。

  “更要命的是,我們等不起。想買一批板卡,要先向加拿大那家公司在國內(nèi)的合資公司武漢項目部提出申請,項目部再報給位于上海的合資公司總部,合資公司再向加拿大那家公司訂貨。等我們拿到貨,往往已經(jīng)是8個月之后了?!闭抡湔湔f。

  此時,一個大膽的想法在章珍珍心中萌生:既然求別人辦事這么難,那還不如自己動手做。下定決心后,她拿出一塊已經(jīng)損壞的板卡,開始對元器件和電路圖進行反向研究。憑借著本科學(xué)習(xí)的功底,電路圖最終被她畫了出來。

  此后,她又通過網(wǎng)絡(luò)及實體店購買了一部分元器件,并找到工廠將電路板生產(chǎn)出來。為了集思廣益,她還找到4名同事,大家一起焊接、測試。最終,一塊完整的板卡誕生了。

  20次上線測試安全通過

  下一步嘗試量產(chǎn)

  自己設(shè)計和制作的板卡能不能用于實際操作?章珍珍來到地鐵古田車輛段,在這里的一段測試線上開始了對板卡的全方位測試。

  “板卡的表現(xiàn)很好,各項檢測指標都正常?!闭抡湔湔f,“測試完成后,我向公司申請,要求將板卡用于投入運營的車輛上。申請獲得批準?!?/p>

  去年11月1日,板卡“登上”1號線列車。當日凌晨4時18分至晚10時57分,板卡隨著列車在1號線全線跑了7個來回,表現(xiàn)非常正常。此后,測試又陸陸續(xù)續(xù)進行了19次,板卡表現(xiàn)穩(wěn)定。

  章珍珍說,下一步,她和同事還將對板卡進行量產(chǎn)測試,對振動、溫度、濕度、老化等指標進行深度測試,推動自主研發(fā)的板卡最終走向地鐵市場。